Alter.....
gerade mal zwei Wochen her glaub ich....
An Tagen wie diesen.... geht man besser nach der Frühstückspause gleich wieder nach Hause. Ohne Witz, ich hätte einfach früher gehen sollen dann wär nichts passiert.
Background: Ich, frisch gebackener Maschinenbautechniker an meinem ersten Tag als Techniker im Betrieb.
Vorgeschichte : Bestandene Prüfung SAMSTAGS!!! entsprechend begossen
. Ganzer Sonntag im Ar... und der Montag auch immer noch in den Knochen
Der Tag fing an, dass ich morgens schon Teile zwei mal zu kurz gesägt habe. Spätestens danach hätte ich gehen sollen ! Zumal ich die Dinger dann auch nochmal
sägen durfte weil ich die einzigen zwei Bohrungen in dem Teil auch noch falsch gesetzt habe
Naja wie es das Schicksal so will musste ich dann ne Kleinserie auf einer 5 x
Fräsmaschine einrichten... (Genau das richtige um wieder klar zu kommen ) ...
War ein recht aufwendiges Programm, 15 Werkzeuge alle 5 Seiten mit drin hat auch alles prima funktioniert, man passt ja immer zweimal auf wenn man schwenkt.
Maschine also fertig eingerichtet, erstes Teil fertig und passt alles, bis dahin kein Problem. Jetzt ist es nur leider bei der Maschine so, dass der Tisch verfährt und je nachdem wie hoch man aufgebaut hat nach dem zurückschwenken recht weit links steht und die Tür halt rechts ist (
Mikron UCP 600). Man kommt also nicht gut an die Teile dran. Aus dem Grund fahr ich dann halt am Ende des Programms auf X-200 damit der Tisch vor der Tür steht.
Hab ich beim einrichten vergessen und wollte das dann halt noch MAL EBEN!!! einfügen.
Gesagt getan, nächstes Teil eingespannt Programmstart und gib ihm..... 10 min später.... paffffffffff!!!!!...... X-200 FMAX mit dem Planmesserkopf in 200er Verlängerung in den Schraubstock rein.
Was ist passiert! : Ich diesen fucking Satz eingefügt bevor ich zurückgeschwenkt habe also ist der Tisch im Eilgang geben den Masserkopf.
Naja neben der Kinematik Unstimmigkeiten nach dem Crash fand ich sehr krass wiedie Fräseraufnahme danach aussah. Wie gesagt es war ein Planmesserkopf der mit einer Verlängerung auf einem SK40 Dorn geschraubt war. Die SK 40 Aufnahme ist am ende des Kegels abgeschert und steckte noch in der Spindel, der Rest ist durch den Innenraum geflogen. Das alles fand bei 3000 rpm statt (wollte ne schöne Fläche bei Aluteilen)
Das war dann mein Einstand als Techniker
Muss wohl alles auch recht cool hingenommen haben und einfach weiter gemacht haben , was bleibt mir auch anderes übrig
Und die Moral von der Geschicht... Trinken kannst du, aber danach Arbeiten nicht.
P.s. Samstag bekommen wir Zeugnisse und gehen wieder weg, da soll mir meinem Kollegen für Montag ne Maschine einrichten in der ich nur Einlegen muss und Start drücke